Správa zahrnuje řízení našich činností a zdrojů odpovědným způsobem, který respektuje práva ostatních. Naší prioritou je zajistit, aby se se zdroji nakládalo opatrně a eliminovalo se plýtvání.
Recyklace PVB:
Laminační linie ze šesti našich výrobních závodů v Evropě recyklují polyvinylbutyralové (PVB) obložení pro opětovné zavedení do výrobních procesů PVB našich dodavatelů. V průměru se na každý závod ročně recykluje přibližně 72 tun PVB. V letech 2017 až 2023 bylo recyklováno přibližně 3 319 tun PVB. Recyklace PVB lišty dodavatelem závisí na kvalitě materiálu.
Výroba energie:
VBascharage, Lucembursko, má nyní náš závod na střeše více než 11 000 fotovoltaických panelů. Během období optimální solární výroby se očekává, že více než 25 000 m2 instalace, která začala vyrábět energii v srpnu 2024, uspokojí přibližně 75 % okamžité poptávky závodu po elektřině v typických plně funkčních pracovních dnech.
Na základě průměrného počtu slunečných dnů v Lucembursku se očekává, že instalace pokryje přibližně 11 % celkové roční spotřeby elektrické energie v závodě.
Snížený EP prach naplněný:
Při tavení surovin vzniká ve skleněné peci kouřový plyn obsahující částice prachu. Společnost Guardian investovala do technologie elektrostatického precipitátoru, bezfiltrového systému s uzavřenou smyčkou, který tyto jemné částice sráží do prachu (tj. prachu elektrostatického precipitátoru nebo prachu EP), který lze znovu použít jako surovinu v procesu plavení. Opětovným zavedením vysráženého prachu z EP v peci bylo několik našich závodů v Evropě schopno snížit poptávku po určitých surovinách a také minimalizovat množství zaplněného prachu z EP o přibližně 50 %.
Úspora vody:
V roce 2014 bylo v našich pobočkách Tatuí a Porto Real v Brazílii nepříznivě ovlivněno sucho. Zaměstnanci na našem pracovišti v Tatuí navrhli systém pro čištění odpadních vod, který obnovuje odpadní vodu z mokrého nátěrového zařízení pro opětovné použití. Kromě toho tým našel způsob, jak znovu použít vyřazovanou vodu z procesu reverzní osmózy (RO) systému namísto toho, aby vodu, která má být ošetřena, odeslal. Závod nyní tyto postupy ochrany vody použil i v dalších oblastech závodu a od roku 2014 dosáhl celkem více než 1 300 000 m3 úspor vody. To odpovídá více než 2,7 miliardám lahví na vodu o objemu přibližně 0,5 l (16 oz).
Náš závod v Richburgu v Jižní Karolíně dokončil několik srovnávacích projektů, které v roce 2022 vyhodnotily efektivní využití oxidu siřičitého (SO2) ve výrobním procesu. SO2 se vstřikuje do skla, aby se snížilo poškrábání a poškození válci při průchodu plavenou čárou. Snížením množství SO2 dávkovaného v průběhu času a kontrolou udržovaných parametrů kvality snížilo pracoviště množství injekcí SO2 o více než 90 % (standardní krychlové stopy za hodinu).
Úspora vody:
V roce 2023 náš závod v texaské Corsice nainstaloval průtokoměry na chladicích věžích a podložkách nátěrových linek. Průtokoměry jsou uvedeny do provozu se softwarem, který umožňuje sledování spotřeby vody v reálném čase. V případě nadměrné spotřeby vody z důvodu úniku, zaseknutého ventilu nebo neefektivních procesů mohou technici pracoviště tyto problémy efektivně identifikovat a neprodleně je vyřešit.
V roce 2023 náš závod v Al Jubail v Saúdské Arábii podstoupil opravu studené nádrže (CTR), během níž byla pec přestavěna tak, aby vyhovovala širokému formátu skleněné pásky, což přispívá k menšímu množství odpadu z ořezávání skla na metr čtvereční vyrobeného skla.
Náš závod Nong Khae má od roku 2020 certifikaci Green Industry úrovně 2. Certifikace Green Industry je udělována thajským ministerstvem průmyslu společnostem, které se zavázaly k programu zlepšování životního prostředí tím, že se zaměřují na vývoj a neustálé zlepšování výrobního procesu a řízení životního prostředí.
V roce 2023 náš závod v thajském Rayongu implementoval automatizovaný digitální systém pro sledování a zaznamenávání provozních a kvalitativních dat na hlavní plovoucí lince. To téměř eliminovalo potřebu ručního a tištěného sledování dat a zlepšilo naši schopnost rychle detekovat a reagovat na vady. V hlavním potrubí plováku se snížila spotřeba papíru o přibližně 95 %.